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天津北方网讯:随着大港油田开发建设的日益深入,油田套损、套变等疑难井越来越多,这类问题在当地被称为油井的“腰肌劳损”。用油田人的话说,“这不仅严重影响到油水井的开发寿命,还会制约油田的稳产目标。”据数字统计,每年,大港油田这类疑难井都在以80口左右的速度递增。为了盘活闲置资产、完善井网,今年初以来,大港油田启动疑难井治理工程,将采油厂和作业方拧成一股绳,提高油水井利用率,实现增油增注,让疑难井焕发新生机。
截至目前,大港油田累计完成疑难井修复76口,其中油井57口、水井19口,平均日增油133吨,累计增油达1.47万吨;日增加注水871立方米,累计增注8.23万立方米,实施有效率高达89.2%。
设专项资金
治理180余口疑难油水井
“在寻找储量接替变得越来越困难的情况下,东部老油田的稳产上产,既要寄希望于新井,又不能忽视老井。”大港油田高级专家、井下作业公司副总工程师赵海军一边介绍,一边给记者算了一笔账:相较于打一口井需要400万元左右,甚至上千万元的成本来说,修复一口老油水井的投入只有几十万元到100万元左右;不仅如此,在地面建设方面也减少了管网重复铺设,原井套管还可以重复利用。在油田人看来,老井修复工程是一桩一举多得的好工程。
然而,记者了解到,要修复套损、套变井并不容易,而且后期也很难跟踪查看效果。井下作业公司技术研究所副所长彭军告诉记者,针对疑难井的修复难题,今年初,他们在总结以往套损井修复经验的基础上,提出了一个新概念:将主要施工类型分为解卡打捞、井筒清理、套损修复等。他们提出“修复油水井100口,提高油水井利用率,完善注采井网,日增油150吨,年累计增油2万吨”的目标,剑锋直指油井健康问题。
为做好这项工程,大港油田设立专项资金,实施疑难井治理工程。今年以来,油田在所属各采油单位广泛征求意见,并结合工作实际和生产需要,最终筛选出180余口油水井。其中,选取油井主要依据产量高低和井筒修复程度的难易,水井则考虑注采对应关系和注采井网完善程度,整个治理工程由井下作业和采油厂双方共同制订方案并实施。
建科学运行机制
优选修复方案
疑难井修复是一项系统工程,涉及到物装配套及调配、施工队伍的协调、井场道路准备等诸多环节,其中任何一环出现问题,都会导致工程运行不畅。“在这种情况下,科学的生产组织运行非常关键。”彭军说,为此,井下作业公司成立了疑难井修复工程领导小组,并组建起专门的修井队伍,负责这项工程的推动落实和具体实施。
在施工过程中,按照工艺复杂程度从易到难、地质产能情况从高到低、重视井网完善的原则,工程人员科学优选方案,对180余口井的井况、工艺方案、修前产量、井场道路等情况进行摸底排查,累计优选出油水井100口。同时,制定月度、季度生产运行计划,超前做好设计、井场、道路的准备工作,加大二线单位服务保障力度,实现工程衔接有序。
为确保施工质量,技术人员通过查阅井史资料,结合地质目的,找准工艺难点、施工关键点,优化工艺方案,做到方案可行、易行,满足现场施工实际情况。此外,技术人员还定期到现场指导,对关键工序、重点工序驻井把关,现场制定工艺方案,对入井工具、材料、液体提前检测、现场核对,杜绝盲目入井,使工序一次成功率达92.6%,极大地缩短了占井周期,提高了修井质量和效率。
完善设备提升技能
构筑共赢格局
如今,大港油田疑难井修复效果初现,增产形势喜人。据数字统计,其中,采油一厂修复油井16口,日产能力达50.6吨;东7-29井在修后日产保持在12吨以上,稳产百余天;采油三厂修复油井17口,日恢复产量51.48吨,累计产油6557.6吨。
在疑难井修复工程取得可喜成绩的同时,大港油田陆续购置了12000米钻杆、小井眼钻具,配齐方钻杆、1200型钻杆液压钳及各种尺寸套铣管等生产物资。他们还从长庆市场回撤120吨修井机配套,租赁100吨修井机配套,使得油田井下作业工具和装备配备越发“兵强马壮”。此外,在修复作业过程中,施工人员的操作技能也有了长足的进步。
截至目前,大港油田的疑难井修复动力设备已达到8台,专用工具囊括五大类28项,解卡打捞成功率和作业效率也进一步提升。针对新增的动力设备,油田先后选拔出有经验、业务能力突出、责任心强的骨干人员,组建了8支疑难井修复队伍,并组织他们定期开展技能培训,提升其专业技术水平。王睿通讯员李建刘亚军